面對特殊的礦石性質(zhì),太鋼袁家村鐵礦在進行了多年襯板應(yīng)用試驗后,對美卓磨機襯板優(yōu)化解決方案給予了肯定。盡管如此,美卓的改進仍在繼續(xù)。
第一章
太鋼袁家村鐵礦位于中國山西省呂梁市嵐縣,由太原鋼鐵(集團)有限公司投資建設(shè)。12.5億噸的地質(zhì)儲量使其成為目前亞洲最大的露天冶金礦山。實際上,該礦山礦石性質(zhì)屬于鞍山式沉積變質(zhì)型磁赤混合貧鐵礦,由于礦石類型多、硬度高、成分復(fù)雜,鐵礦物嵌布粒度微細,磨、選難度大,自1958年發(fā)現(xiàn)以來,一直未能大規(guī)模開發(fā)利用。
2012年,太鋼袁家村鐵礦磨磁車間投入運行。在磨磁車間里,運行著3臺美卓10.37 x 5.49m大型半自磨機。特殊的礦石性質(zhì),導(dǎo)致半自磨機經(jīng)常因為襯板使用周期短且時有斷裂而停機。在投產(chǎn)后3年多的時間里,太鋼相繼使用了多個廠家的磨機襯板,但在實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),只通過改進材質(zhì)或生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出的磨機襯板,其質(zhì)量與壽命依然無法達到要求。
“現(xiàn)在,全國有我們這樣規(guī)格的大型磨機的礦山不在少數(shù)。我曾考察過很多礦山,大多數(shù)礦山的襯板質(zhì)量都不過關(guān)。我們把其他大型礦山用得好的襯板拿到太鋼來用,效果依然不理想。”袁家村鐵礦選礦部主任白志軍說。
第二章
端襯板使用壽命延長,便于安排檢修計劃
2015年初,恰逢美卓金屬磨機襯板引入中國市場。太鋼認為美卓的優(yōu)化解決方案能夠防止端襯板碎裂。首批測試的4套端襯板使用效果良好,有效避免了襯板碎裂現(xiàn)象。在此期間,為了進一步滿足太鋼對于端襯板壽命的要求,美卓堅持現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),反復(fù)與太鋼溝通討論,持續(xù)對端襯板進行優(yōu)化。2015年8月,再次優(yōu)化后的端襯板投入使用。
“至今,我們已經(jīng)使用了19套美卓端襯板,使用周期已經(jīng)從60天延伸到65天,最重要的是——不斷。這對我們來說,有利于安排檢修計劃。”白主任說。
“美卓襯板壽命長,可以穩(wěn)定在60天以上。其他廠家的襯板壽命在58-60多天不等。在相似的使用壽命情況下,美卓襯板的穩(wěn)定性更強。”袁家村鐵礦機動科科長李晉軍表示。

“至今,我們已經(jīng)使用了19套美卓端襯板,使用周期已經(jīng)從60天延伸到65天”-選礦部主任,白志軍
第三章
筒體襯板優(yōu)化,減少磨損并提高磨礦效率
在端襯板成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上,雙方?jīng)Q定開展半自磨機筒體襯板優(yōu)化。“對于美卓工程師的工作,我很認可。”主管車間生產(chǎn)的白主任深有感觸地說,“每次更換襯板,他們都會到現(xiàn)場一塊一塊地測量,并把我們的需求和問題帶回去研究。每一次改形,他們都會和我們進行交流,盡可能滿足我們的要求。改形方案獲得太鋼同意后,才會安排生產(chǎn)。”
對于2016年初向太鋼提交的筒體襯板優(yōu)化方案,美卓磨機襯板產(chǎn)品支持經(jīng)理張鐵斌解釋說:“美卓是通過改變筒體襯板的提升角度和高度,優(yōu)化物料在半自磨機內(nèi)的運行軌跡。這樣可以減少鋼球與襯板的直接撞擊,實現(xiàn)降低襯板磨損率和提高磨礦效率的目標。在設(shè)計時,我們充分考慮了給礦類型、磨機轉(zhuǎn)速、維護保養(yǎng)計劃、安全性、沖擊等級和材料有效性等因素。”與此同時,美卓還結(jié)合太鋼的工況,改進了襯板材質(zhì),使其硬度和韌性達到最佳匹配,全面提高了襯板的抗斷裂性和使用壽命。
“我看過美卓的模擬軟件。提升角度對于確保最優(yōu)的排料軌跡至關(guān)重要,決定了襯板的設(shè)計。改形,是美卓獨有的技術(shù),這不是其他廠家能簡單模仿的。”白主任表達了對美卓優(yōu)化方案的認可。
從2016年7月第一套筒體襯板投入使用,到目前第三套筒體襯板正在運行中,針對筒體襯板的優(yōu)化設(shè)計始終未停止。根據(jù)太鋼測算,筒體襯板的使用周期已從70天提升到75天。“對我們來說,就是需要一個質(zhì)量穩(wěn)定、好拆卸的襯板,才能保證定時檢修。”白主任說,“美卓襯板還有一個優(yōu)勢是易拆卸。它的硬度不管多高、不管多厚,都好拆卸。因為美卓襯板延展性小,幾乎可以忽略不計。”
“總而言之,這樣的設(shè)計能力,只有美卓具備。”李科長表示。

第四章
目標作業(yè)率提升到89.91%
李科長還介紹說:“太鋼當前的目標是首先要保證襯板不斷裂,在此基礎(chǔ)上再穩(wěn)步提升襯板壽命。2016年,我們的生產(chǎn)作業(yè)率是87.6%。我們對作業(yè)率的要求取決于市場的需求。今年我們的作業(yè)率目標是89.91%。要實現(xiàn)這個目標,襯板質(zhì)量是一方面因素,還與生產(chǎn)組織、故障率控制、檢修時間縮短等息息相關(guān)。比如,格子板與筒體襯板同步更換,可以節(jié)省檢修次數(shù)和檢修時間。筒體襯板從70天提升到75天且不斷裂,這對開機率已經(jīng)是很大的貢獻了。如果襯板壽命長期穩(wěn)定,我們?nèi)暌r板消耗量還可以節(jié)省半套。”
為了幫助客戶實現(xiàn)這些目標,美卓繼續(xù)深入研究半自磨機襯板的優(yōu)化方案。在2016年9月底,美卓提供了格子板的防堵塞優(yōu)化方案。新型格子板改變了排料口的截面形狀,解決了鋼球堵塞的問題,并且可以實現(xiàn)與筒體襯板同步更換。
白主任提出:“格子板的性能現(xiàn)在很穩(wěn)定。只是換下來的格子板還很厚,浪費多,還需要減重。”對此,美卓銷售經(jīng)理張玉梅回應(yīng)說:“對于美卓來說,保障生產(chǎn)是我們的目標,因此,保證襯板質(zhì)量是第一位的。我們會按照太鋼的要求,進行嚴謹?shù)难芯空撟C,穩(wěn)步推進各項優(yōu)化工作,以達到最佳效果。”
目前為止,美卓創(chuàng)新的磨機襯板優(yōu)化設(shè)計,在太鋼取得了階段性的成功。各類襯板性能穩(wěn)定,襯板平均壽命延長了36%,這有效減少了意外停機,使得檢修維護可以按計劃進行,為提高生產(chǎn)作業(yè)率做出了一定貢獻。
白助理說:“從我們使用部門,到采購部門,到管理層,對美卓襯板還是比較滿意的。我們相信美卓的設(shè)計,也期待接下來的優(yōu)化結(jié)果。同時,我們也感謝你們。如果沒有你們,我們的襯板很難取得現(xiàn)在的進展。”

“筒體襯板從70天提升到75天且不斷裂,這對開機率已經(jīng)是很大的貢獻了”-機動科科長,李晉軍
第五章
關(guān)于太鋼
太鋼太原鋼鐵(集團)有限公司是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和全球產(chǎn)能最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè),擁有五座自備礦山,具有豐富的礦山開采和選礦生產(chǎn)經(jīng)驗,礦山裝備先進,技術(shù)力量雄厚。2013年,在全球鋼材市場嚴峻的大形勢下,太鋼產(chǎn)鋼998萬噸,實現(xiàn)銷售收入1460億元,利潤5億元,位居行業(yè)前列。
太鋼袁家村鐵礦磨磁車間于2012年投入運行,采用弱磁—強磁—反浮選工藝,設(shè)計規(guī)模為采選鐵礦石2200萬噸/年,最終產(chǎn)品鐵精礦741.8萬噸/年,鐵精礦品位≥65%,金屬回收率≥70%。