10月27日,選礦車間破碎大班破碎板式機維修工作告一段落,設備又恢復了正常運轉,這在以往需要外援的維檢工作,現在全部由破碎職工自行承擔,這是實行操檢合一帶來的新變化。

板式外觀

點檢故障螺絲、托輪
選礦車間在施行機構改革時,將原破碎系統生產人員與破碎系統檢修人員合并成新的破碎大班,人員優(yōu)化組合產生了新的動能。在全停檢修時,生產人員彌補檢修人員的不足,干起鉗工、打大錘等不需要特殊工種資質的事兒。在日常生產時,檢修人員則配合生產人員開展整治環(huán)境衛(wèi)生和攻關突擊,既滿足了生產的需求,又緩解了人手不足。

用焊槍切割故障螺絲
破碎系統的板式機是原礦入選的第一道關口。由于運行多年,面板磨薄導致緊固螺絲松動,存在重大隱患,問題得到公司上下高度重視,要求限期整改。

修復后的板式螺絲
“對板式上的近1000個螺絲進行了拉網式排查,而每個故障螺絲的更換必須采取切割、錘震、掏眼、頂鉚……更換螺絲看似簡單,但做起來費時,耗勁,我們拼的是耐心和細心。”破碎大班長葛占江介紹。為讓板式平穩(wěn)運行,破碎職工們利用改制區(qū)域后的兩次全停,利用區(qū)域操檢合一的便利,抽調生產、檢修人員組成專班,由甲乙丙丁各小班班長帶隊,輪流上陣。累計更換故障螺絲560余根,托輪16個,有效實現了板式維檢安全、質量、進度高度統一,為選礦系統平穩(wěn)運行創(chuàng)造了有利條件。