8月19日早班,在義橋煤礦洗煤廠,安裝調(diào)試完畢的自動化排矸系統(tǒng)進(jìn)行了帶水、帶介試運(yùn)行。經(jīng)過試運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好,煤矸分離徹底,達(dá)到預(yù)期效果。
早班前會后,原手選工們無比期待地進(jìn)入自動化排矸車間找到自己的崗位。隨著清脆的轟隆聲響起,各臺設(shè)備依次啟動,振動篩上大塊煤矸途經(jīng)長長的手選輸送帶進(jìn)入破碎機(jī),粉碎后順漏斗滑入淺槽分選機(jī)的重介液內(nèi),隨著重介液的水平和旋流噴射,塊煤和矸石徹底分離,分別進(jìn)入矸石和精煤篩分,矸石經(jīng)輸送帶歸倉,精煤經(jīng)二次破碎后回歸主洗車間進(jìn)行深加工。大家由原來靠“力氣”的手選工華麗轉(zhuǎn)身為靠“眼睛”的巡檢工。
該系統(tǒng)的投入應(yīng)用,是該礦為徹底減輕職工勞動強(qiáng)度、實(shí)現(xiàn)自動化減人的一項(xiàng)重大舉措,也為煤矸全方位利用、深加工增值打下基礎(chǔ)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),采用自動化選矸系統(tǒng)年可減少人工成本約45萬元;塊煤經(jīng)粉碎后轉(zhuǎn)化為精煤銷售,噸煤附加增值300余元;粉碎洗選后的矸石個頭勻稱清潔,深受建筑、路面填補(bǔ)等行業(yè)青睞,可作為固定附加值商品銷售,年可盤活流失資金100余萬元,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了“雙增雙節(jié)”,同時(shí)在“自動化減人”、降低職工勞動強(qiáng)度上邁出一大步。