剛性葉輪給料機粘料問題的原因分析及處理措施
剛性葉輪給料機粘料問題的處理
1、存在問題及原因分析
立磨投產(chǎn)后,經(jīng)常出現(xiàn)葉輪給料機內(nèi)石塊卡殼而導(dǎo)致立磨跳停事故。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)給料機料槽內(nèi)粘滿黃土,清理給料機內(nèi)積料后再開磨正常。為防止因為給料機引起的立磨跳停,只有每天定時停機清理給料機料槽內(nèi)粘料,造成立磨頻繁停機。
分析認(rèn)為,葉輪給料機進(jìn)料落差6m,且原料中含有黃土,當(dāng)原料喂入葉輪給料機時,黃土粘到葉輪給料機料槽鋼板上,之后在后續(xù)原料沖擊下黃土粘得更加密實、牢固。隨著工作時間的延長,料槽粘的黃土越來越多,當(dāng)給料機料槽內(nèi)基本粘滿黃土?xí)r原料中的石塊容易卡到給料機與殼體之間,造成給料機瞬間堵轉(zhuǎn)引起立磨跳停。
給料機料槽內(nèi)加設(shè)鏈條,運轉(zhuǎn)時鏈條運動可松動原料,使粘到給料機料槽上粘土脫落。給料機寬度2000,在給料機寬度上均布10排鏈條,鏈條兩端用Ф20圓鋼與給料機料槽鋼板、鏈條焊接牢固;給料機直徑Ф2000,鏈條分布圓直徑Ф1300。每根鏈條長度要保證在鏈條安裝后能夠自然下垂300左右,以便鏈條能活動從而松動原料。
2、處理措施
2.1 給料機進(jìn)料口安裝緩沖裝置(見圖1)
圖1 緩沖裝置示意圖
給料機進(jìn)料口安裝緩沖裝置,減輕來料的沖擊力,進(jìn)而減緩料槽內(nèi)粘滿黃土的時間。緩沖裝置用δ30鋼板制作,將給料機進(jìn)料口尺寸由2000×1400改成1150×800。
2.2 給料機料槽內(nèi)加設(shè)鏈條(見圖2)
圖2 給料機鏈條布置示意圖
3、效果
經(jīng)以上處理后,清理給料機粘料由每天定時停機清理一次延長到5~6天利用庫滿停機清理一次,消除了因為給料機石塊卡殼造成的立磨跳停現(xiàn)象,減少了清理粘料工作量。
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