針對(duì)煤炭地質(zhì)賦存條件差,設(shè)備老化給生產(chǎn)帶來(lái)的諸多不利因素,國(guó)電平莊煤業(yè)西露天礦黨員堅(jiān)持把握生產(chǎn)重點(diǎn),破解生產(chǎn)難題,積極采取措施消除制約煤炭生產(chǎn)銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為穩(wěn)產(chǎn)高效奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
改設(shè)配電盤,提高裝車效率。選煤廠七道裝車主要運(yùn)輸設(shè)備是514皮帶機(jī)。以前這條皮帶機(jī)的電控配電盤放置在514機(jī)頭,不僅影響盤內(nèi)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),而且造成故障頻繁發(fā)生;選煤廠共產(chǎn)黨員張弘強(qiáng)大膽提出改設(shè)配電盤建議,經(jīng)過(guò)10多天利用等局車的空閑時(shí)間,把514的配電盤轉(zhuǎn)移到了配電盤室內(nèi)。經(jīng)過(guò)試運(yùn)轉(zhuǎn),效果明顯。不僅減少了設(shè)備故障,而且縮短了處理故障時(shí)間, 提高了裝局車效率。
升級(jí)改造篩分系統(tǒng),解決煤質(zhì)難題。機(jī)修廠共產(chǎn)黨員李國(guó)才帶領(lǐng)工友對(duì)坑下篩分系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,改造后的篩分系統(tǒng),采用煤炭篩分系統(tǒng)中最先進(jìn)的篩分設(shè)備——博后篩進(jìn)行分選,粒級(jí)煤產(chǎn)率由原來(lái)的32.9%提高到42.7%;產(chǎn)品煤質(zhì)量得到保障,增加了手選皮帶機(jī),利用人工手選清除混在塊煤中的雜物,提高了透篩率,塊煤的限下率優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);降低了加工生產(chǎn)成本,車載原料煤可以直接裝入選前儲(chǔ)煤倉(cāng),省除了二次轉(zhuǎn)載的加工費(fèi),減少了系統(tǒng)維護(hù)所需的人工和材料費(fèi)用;避免了二次轉(zhuǎn)載造成煤炭5%的破損量,煤炭質(zhì)量大幅提升,實(shí)現(xiàn)了品種細(xì)化、效益最大化。
技改翻車系統(tǒng),解決隱患難題。過(guò)去,該礦的重載汽車在翻車系統(tǒng)作業(yè)時(shí)經(jīng)常發(fā)生車大箱刮碰高壓電和行車不穩(wěn)定翻車等事故,給員工造成很大傷害,設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p失。為了根除此類事故,汽運(yùn)段共產(chǎn)黨員李靜國(guó)研究重載汽車翻車系統(tǒng)技術(shù)和技改流程方案,利用早、中、晚交接班時(shí)間和停工整備時(shí)間進(jìn)行技術(shù)改造。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的努力,技改載重汽車翻車系統(tǒng)獲得成功,徹底根除了重載汽車翻車時(shí)車箱不回位和車箱回位不徹底等安全隱患,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了安全作業(yè)規(guī)程要求。
技改汽車附件驅(qū)動(dòng)鍵,提高設(shè)備出動(dòng)效率。過(guò)去,載重汽車驅(qū)動(dòng)輪的鍵是一個(gè)直徑大約只有2.5毫米圓柱形鍵,由于空調(diào)壓縮機(jī)是一個(gè)電離合的運(yùn)轉(zhuǎn)方式,沖擊力大,負(fù)荷也大,經(jīng)常造成汽車剪切鍵故障。內(nèi)燃檢修段共產(chǎn)黨員遲延峰提出了改制長(zhǎng)槽鍵的方案,把原來(lái)的圓鍵槽改造成了長(zhǎng)槽鍵,加大了鍵和皮帶輪的接觸面積,經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)后很成功,即節(jié)約了成本和修車次數(shù),又杜絕了剪切驅(qū)動(dòng)鍵故障,提高了設(shè)備的出動(dòng)效率。