去年11月,為應(yīng)對煤炭市場寒流,提高塊煤率,晉煤集團從德國引進先進的“弛張篩”煤炭篩選技術(shù),并進行了合理改進。寺河礦大膽進行設(shè)備改造,最先把新開發(fā)的弛張篩運用到洗選生產(chǎn)線上。第一臺設(shè)備的投入使用,就使分級塊煤限下率降低了20%,分級末煤限上率降低了8%,外運小塊量提高了50%,洗塊煤煤泥量降低了4%.新技術(shù)的運用,給“寒流”中的煤礦帶來了新的經(jīng)濟增長點。
弛張篩是晉煤金鼎金林公司從德國引進的技術(shù),具備世界一流的洗選水平。金林公司根據(jù)本地的煤質(zhì),進行了合理改進,生產(chǎn)出了適應(yīng)市場需求的新型香蕉形馳張篩。新技術(shù)的運用,使煤炭通過生產(chǎn)線上的彈跳起落找到自己的位置,13毫米以下煤炭自動被篩下,13毫米以上的則被留下來,實現(xiàn)了價值最大化——它們就是備受市場青睞的炭塊。
與傳統(tǒng)篩洗選相比,這項技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢。
末少、塊多,分級效果好。原先使用固定篩洗選,篩面易結(jié)塊、糊篩,篩分效率低。糊篩后,一些本應(yīng)被篩下的末煤殘留在塊煤中,導(dǎo)致塊煤質(zhì)量不達標,客戶不滿意。為了提高塊煤質(zhì)量,企業(yè)被迫放大篩孔,這樣一來,一些13毫米以上的塊煤就被篩到了末煤中。打個比方,一噸塊煤能賣1000元左右,而一噸末煤的價錢只有500元左右,塊煤篩到末煤中,意味著把能賣1000元的煤炭500元賤賣了,損失不言而喻。
方便,輕松,效率高。原先一小時只能篩二三百噸煤,現(xiàn)在一小時就能篩五百噸煤,效率提高了近一倍。“集團公司給我們定的塊煤率是36%,以往根本達不到,換上新的弛張篩后,塊煤率突破40%.”選煤廠調(diào)度車間主任王建輝介紹說,塊煤率每提高一個百分點,意味著可創(chuàng)收4000萬元。
新技術(shù)的運用,不僅實現(xiàn)了煤炭資源的利用最大化,同時還實現(xiàn)了產(chǎn)值最大化。試驗成功后,今年3月份以來,寺河礦又先后引進8臺弛張篩,對原有的固定篩進行了更換。