長鋼燒結(jié)廠對篩分系統(tǒng)實(shí)施“兩增”技術(shù)改造,使該系統(tǒng)故障停機(jī)時(shí)間減少了一半,為燒結(jié)礦的產(chǎn)、質(zhì)量圓滿完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
燒結(jié)篩分系統(tǒng)為4號、5號燒結(jié)機(jī)共用,負(fù)責(zé)為煉鐵篩選合格粒度燒結(jié)礦,設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間決定了燒結(jié)礦的產(chǎn)、質(zhì)量的完成情況。由于檢修機(jī)會少,故障停機(jī)時(shí)間增加,直接影響兩臺燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)量和燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量。
為了有效降低故障停機(jī)時(shí)間,長鋼燒結(jié)廠對篩分系統(tǒng)實(shí)施了“兩增”改造。“兩增”一是增設(shè)除鐵器。利用檢修時(shí)機(jī)先在Z3-1帶安裝除鐵器,試用一段時(shí)間后又在Z3-2帶安裝第二臺除鐵器,利用磁場原理以及時(shí)清理燒結(jié)礦中的爐條、襯板,防止其進(jìn)入下料斗;二是安裝雷達(dá)料位儀。去年10月份在成品倉安裝了雷達(dá)料位儀。通過在料倉頂部打孔安裝雷達(dá)料位計(jì),并在操作室安裝顯示及報(bào)警器,并將系統(tǒng)接入成品控制站,根據(jù)料位的具體位置進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試并確定了報(bào)警的上下限位置,運(yùn)行一段時(shí)間后最終確定了合理位置。
在每個(gè)燒結(jié)礦成品倉安裝雷達(dá)料位儀后,不僅直接消除了成品C-2帶頂倉現(xiàn)象,同時(shí)也減輕和改善了員工的勞動強(qiáng)度和工作環(huán)境。近半年運(yùn)行表明,篩分系統(tǒng)故障停機(jī)時(shí)間比原來減少了近二分之一。